近日,江海分公司技術維修人員根據設備點檢信息反饋,對405#泊位501#、502#兩臺斗輪機尾車前機架支撐點鋼梁裂紋部分進行了挖補焊接,同時在裂紋處外側進行了鋼板加固,及時消除了鋼梁裂紋對斗輪機機身的危險隱患,確保了生產的平穩有序運行。
散裝二隊維修人員在對502#斗輪機進行日常點檢過程中,發現該設備尾車前機架支撐點鋼梁外表有部分油漆脫落,隨手將脫落的油漆磨掉后,竟然發現鋼梁兩側立板外表出現了長長的弧形裂紋,立即向技術部門進行了匯報。該鋼梁的全稱是尾車前機架短腿支撐點下放箱型梁,是重要的承重支撐鋼梁,如果裂紋得不到及時發現和修補,勢必在日后的作業過程中,巨大的外力作用極易致其變形斷裂甚至重大事故,嚴重影響了斗輪機的自身安全和大船作業的按時接卸。險情發生后,公司分管領導以及維修人員迅速趕赴現場,針對該處故障點被油漆覆蓋,日常點檢極難察覺等實際情況,對501#、502#兩臺斗輪機尾車前機架支撐點鋼梁兩側立板重新去漆檢查,均發現不同程度的裂紋,維修工作迫在眉睫。為了保質保量的修好故障點,公司技術維修人員在制定維修方案上下足了功夫,通過實地勘查、仔細琢磨、反復比對,最終確定了可行性整修方案。維修過程中,維修人員克服了時間緊、任務重、高溫揚塵等諸多困難,吃在現場,憩在機旁,并主動放棄休息,加班加點至深夜。他們首先采用氧氣切割,對鋼梁裂紋處進行了挖補,然后對鋼梁筋板處進行了塞焊作業,待整套修補工序結束后,再在外側用鋼板進行加固上漆。此外,維修人員還搶抓時機,對502#斗輪機懸臂皮帶進行了整體更換。
據了解,此次維修工作持續了6天。期間,集團公司技術裝備部領導多次趕到現場,為維修工作提供技術支撐。