抓間隙搶修設備 降成本保駕生產
發布日期: 2013-11-13 09:18:00
近日,江海分公司技術維修人員利用生產間隙,對405#泊位流程系統部分機械設備進行了自主技改維修,成功更換了2#斗輪機回轉大軸承和回轉減速箱,縮短了施工工期的同時,極大降低了維修成本,有力保駕了碼頭生產的有序運行。 2#斗輪機是江海分公司405#泊位裝卸系統的重要機械設備之一,由于長期使用,其回轉大軸承逐漸出現了磨損、斷齒現象,致使?。ǚ牛┝媳奂軣o法靈活旋轉,直接影響了405#泊位海輪的正常接卸。為盡快搶修設備,公司技術維修人員精心做好前期準備,通過實地勘查、反復討論,并結合以往外修經驗,從低成本、高效率出發,制定了詳細的自主維修方案。維修過程中,技術人員搶抓短暫的生產間隙,克服了時間短、任務重、場地粉塵大等諸多困難,通過對臂架及行走輪的固定,防止斗輪機回轉大軸承上部移位或結構側翻、與推土機配合防止整機后仰前傾、制作頂升點,并對頂升點銹蝕部分進行加固、增加頂升點周邊的保護支撐,防止千斤頂泄壓后整機傾斜、拆除回轉中心溜筒、制作軸承更換擱架等一系列復雜工序后,在汽車吊的配合下,2#斗輪機回轉大軸承終于更換完畢,同時還更換了回轉減速箱。現2#斗輪機已重新投入使用,設備運行情況良好穩定。據統計,此次自主更換2#斗輪機回轉大軸承和回轉減速箱耗時僅七天,比預計工期提前了四天。產生成本費用四萬余元,同比廠家維修節約了十余萬元。